去年7月,第一届轧钢党委在“七一”表彰大会和创先争优推进会上,对2个先进党支部、2个先进党员责任区、2个先进党组、15名优秀党员进行了表彰奖励。
为更好地营造学习、赶超、奋进的舆论氛围,轧钢厂每月选派一个先进党支部、一个先进党员责任区、一个先进党组和几名优秀党员。
第一次评估的标准是什么?”让指标说话,我们会评价那些取得好成绩的指标。”焦善奇说。去年6月,一轧党委在上半年挖潜工作的基础上,认真筛选了14项能耗指标、5项技术指标和23项可控制造成本指标,并最终确定了10个直接关系到工厂成本和质量的指标作为拟创建的“最佳历史指标”。
指标合理,选择公开。广大党员愿意相互配合,自然人愿意带头。活动开展以来,全厂党支部充分发挥战斗堡垒作用,带动广大党员职工奋起直追,迅速参加了创先争优活动,取得了显著成效。原材料车间党支部以“清理党旗红”活动为载体,当班党员面对500℃钢坯辐射高温试验。他们必须面对困难而不依赖它。去年共清理热锭228775吨,钢坯420766吨,有效降低了能耗。钢锭成本每吨降低30元,可降低成本686.65万元;钢坯成本每吨降低8.5元,可降低成本3576.51万元,可降低总成本10439.16万元。降低成本、提高效率的效果非常显著。整理车间党支部开展“一名党员一面旗帜”活动。在薄板大批量生产的情况下,精整线在低位徘徊的最高日产量在8月份达到了2730吨,通过细化油藏管理,重点抓好热转钢管理,当月达到50282吨,为保证合同的交货期做出重要贡献。
聚焦“短板”,凝聚“新活力”
由于设备原因,舞阳钢板表面质量不合格是轧钢的“短板”之一。以提高钢板表面质量为核心,以“创优标杆”活动为载体的第一届轧钢党委,率先承担了“重型钢板热处理设备与工艺攻关”三项重点研究课题,“提高负公差利用率”、“优化合金钢和微合金钢加热工艺”,注重工艺管理,努力促进钢板物理质量的提高。从生产组织、工艺管理、设备维护等方面制定了有针对性的措施,使钢板焊接返修率由上半年的24.72%降低到下半年的8.78%,特别是8月份,钢板焊接返修率仅为5.41%,历史最高水平。通过“提高负公差利用率”,工厂将负公差利用率稳定在45%。
高附加值产品是占领市场、提高效率的关键。在进一步稳定军钢和优质模具钢质量的基础上,全厂技术科党员加强了高附加值钢板生产的技术攻关,有效提高了新产品的性能合格率。去年,新产品性能合格率达到92.82%,同比增长0.15%。
热处理炉不仅是工艺执行的关键,也是能耗的“大房子”。热处理车间党支部组织党员攻关,采取了引入残氧、加强燃烧器调整、优化炉温场分布等措施。